(四)实习概述:
通过网上投简历,面试,体检后,我成为金波公司一名职工 。刚开开始进入公司就赶上公司搬迁厂房,把厂房内的设备要从岛内搬迁至同安 。在旧厂房时,负责配合其他人员帮忙把所需东西打包 。到了新厂房配合相关人员安装设备及与电工配合把设备的电源接好 。而后在模具部练习一些基本设备的操作,最后在安排到设备动力部学习设备维修 。
(五)所学技能:
在安装设备期间学会使用手推叉车,用膨胀螺丝固定机台 。在与电工接线中知道了:相线:黄色、绿色、白色;零线:蓝色;零线:蓝色;如果电机通电后发生反转只需对调黄色和绿色的相线 。在模具部学会了操作普车,磨床,钻床,洗床和砂轮机的使用等 。在维修时学会了,砂轮切割机,冲击钻,液压钳,手电钻,电锯,打磨机的使用,电焊,氩弧焊等,并学会常用工具的使用和常用配件的识别 。
在实习期间也做了不少事情,例如用膨胀螺丝固定机台,接设备主控电源,安装门锁,门吸,水龙头,用砂轮切割机切割切角钢,用电焊焊接角钢做物料架,用车床和磨床修配垫片,用磨床磨长方形铁块并符合平行度和垂直度要求,用钻长钻孔并攻螺纹保证孔和螺纹的定位精度与尺寸要求 。用铣床铣刀架 。
(六)主要事项:例如
1.修配安装铜套 。维修原因主要是,刀架和与刀架配合的铜套磨损了,使得间隙过大 。影响配合,导致刀架闯动,严重影响加工产品的同轴度 。维修方法:拆下刀架并用铝棒敲出铜套(铝比铜软)用卡尺测量铜套内外径,并记录数据重新用车床修配一个铜套 。(数据比实际测的数据要有调整,一般根据经验修配)最后安装好铜套及刀架,并调试机床 。(铜套安装要慢,只能一点一点的敲进入,每敲进一点就要试着刀架,不使刀架卡死,铜质软受挤压易变形,铜套与铜套固定版为过盈配合,搞不好变形过大会使内径变下或变形,无法安装刀架)心得体会:拆设备时要有先后顺序,拆下得零件要放好,该擦干净得要擦干净,(用酒精擦洗)拆下时要记得各个零件原有得位置,以方便安装,(很多零件又配和关系,顺序不可装反,有些零件安装方向性,如一个轴上与其他零件有接触会有磨损,会变小,虽然只有几个丝,但看似一样的两端安装相反,可能就装不上了,或装上了也太紧,设备运行会卡,甚至卡死 。安装设备时,常常需要敲敲打打,一般要用铜棒,是铜的零件就用铝棒(用质软的,以免敲坏设备),做是不能只用蛮力,要用脑想,用巧劲 。
2.用一台铣机床铣个刀架,然而这次没做好 。结果把一个要与刀片配合的尺寸铣坏了 。双边偏差多到在0.006~0.008毫米,导致刀架报废 。就是超差了这几个丝,忙了好久加工出来的竟是不合格品 。真是气人啊 。辛辛苦苦,好不容易才做好 。分析失败原因主要有几点:第一,对设备不了解,以前没使用过,是第一次用这设备 。是台钻铣结合的进口机床,是立式可转位的 。第二,对刀是没有对好,使得加工原点与图纸原点不和,基点偏移大概有两个丝,其次铣刀刀口不平,是用过的铣刀,三个刃口不平,刃口也不锋利 。第三,也是最重要的失败原因,没有测量毛胚尺寸 。只是看着图纸加工,没联系实际,只按图纸的尺寸加工,误把毛胚尺寸当成图纸一样的尺寸 。导致还误差4到6丝 。改过措施:一,平时多加练习,熟练掌握机台操作 。二,对刀要慢,铣刀转速要慢,对刀是要慢慢碰刀边,稍有一点点切屑就可以 。三,做是不能太死,要结合实际,灵活运用自己的技能 。今天第二件失败的事也不算是失败
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