又是一次实习结束了,同时也意味着新的开始 。短短的两周实习,虽然我们做的不是很多,但我还是学到了不少 。就像数控系统基本参数的设置与调试、电气的控制系统 。步骤和以前还是一样,通过给机床测绘、配线、检查、上电、设置参数和机床调试 。一般数控机床的电气与系统的装调维已熟练掌握 。
在实习中,从开始组长详细分配任务,在经过组员积极默契的配合中,我们很快就熟悉了FANUC0iMATEMC数控铣床的系统组成及硬件的连接 。在熟悉了同一类机床的图之后,我们在最短的时间内完成了电气原理图和电器布置图的绘制 。在我们对整个机床进行装调与维修的过程中,首先我们对整个机床电气控制部分进行了测绘并做了材料明细表,了解整个数控铣床的基本功能,数控系统的组成及数控铣床I/O接口的功能,变频器和伺服电机驱动器的参数和功能的设定都有了一定的了解 。同时在整个实习过程中也学到了很多知识,在我进行FANUC0iMATEMC数控铣床的电气方面的测绘和拆装调试的过程中遇到了许许多多的问题 。
第一:在我们给机床从新配线后,发现机床的提供电源是~220V,而变频器标识损坏,需要配的的工作电压是~380V 。变频器电源不匹配,这就要从新设计电气布置图,但是这样的话,改动将非常大,再和老师商讨后,先利用~220V驱动,看是否能用 。检查变频器后,接上电源,发现能够正常工作 。原来不能正常工作,是因为操作面板接触不良 。
第二:而系统上电后,报警满屏,根据以前的经验,我们对参数进行修改,但是不论我们怎样改,还是没有解除一个报警 。包括急停报警、各个轴的硬限位和软限位报警的等 。找老师看过后发现PLC程序丢失,所有参数清零了 。但我们把程序传上去,再把所需系统参数设置完后,还是不动作,PLC始终不工作 。老师手动篇写程序,问题还是为解决,就连最基本的英汉互译都不能实现 。系统调试失败 。
第三:伺服驱动由于硬件问题,一直无法上电,最后只好直接擦进去,为了防止短路,我们把线头分开接入 。上电后,驱动器始终有鸣叫声,由于缺少专用接线,无法与系统连接,不能进行驱动器调试 。而且,当驱动上电后,其接口MCC不能正常工作 。
第四:由于这次我们调试的是实验台形式的数控机床,他分内置和外置电路,测绘起来比较麻烦,导致我们在后面的I/O接口上,总是出错 。
虽然我在这次实习中没有起到很大的作用,但我还是有了收获,不论做什么事,都要深思熟虑,不要等结果出来了,才知道自己错了 。那样后知后觉,我们一辈子也不会成长起来的 。而在整个实习过程中,我们还遇到了许许多多的问题 。我们不怕有问题存在,就怕自己没有能力处理问题 。个人解决不了问题,我们可以相互讨论来共同解决问题 。在困难面前,我们只要寻找它的锲点把它解剖开,分开研究,然后汇总,一切问题自然会迎刃而解 。只有这样,我们才能从中汲取只知识,还可以给我们以后工作积累经验,同样也为我人生前进的道路打下坚实的基础,也是一笔宝贵的财富 。
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