可行性分析报告怎么写?( 七 )


⑵、原煤仓下增加自动配煤系统
原煤仓下选用新型的给煤设备及自动化的配煤系统 。将原煤仓下12台GZ-7Q型给煤机和DT1000-50/650型推拉杆更换为先进的XZG7型变频调速给煤机和DT2000-50/750型推拉杆 , 并完善推拉杆的限位自停控制系统;安装由可编程序控制器(PLC)、图形工作站(上位机)、煤量调节设备(变频器)、电子皮带秤、超声波料位计五部分组成的自动配煤控制系统 , 实现以精确的配煤比例配煤入洗 。
⑶、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造
将精煤仓下两部装车皮带向中心平移1.1米 , 向南延长41米 , 贯通到5#、6#仓 , 使6个精煤仓可一线装车;并拆除仓下运行不可靠的原24台GZ-8Q型给煤机和DT1000-50/650型推拉杆 , 更换为新型的、运行可靠的XZG8型变频调速给煤机和DT2000-50/750型推拉杆 。
⑷、原煤仓增设破拱系统
在原煤仓外排矸车间西南12米处增建一面积36m2高5m的压风机房 , 安装一台5L-40/8型压风机 , 并在原煤仓内增设高压风管、电磁阀及控制阀门 , 利用压风机产生高压风、电磙阀间断控制 , 实现高压风破拱 。
⑸、产品脱水系统改造
在主厂房水洗车间四层安装一台ZKX2460型振动筛 , 改造前后溜槽及筛下水管 , 用于跳汰精煤的脱水;在主厂房浮选车间三层安装一台ZYK-110型真空泵 , 与原有真空泵串通 , 形成两台真空泵对一台过滤机或三台真空泵对两台过滤机 , 提高配气率 , 以降低浮精水分 。
⑹、矸石运输能力改造
将矸石皮带提速并增设落地返回设施 , 将581皮带电机由Y180-4 22kw改为Y200-4 30kw;减速器由ZQ65 i=31.5改ZQ65 i=23.34;皮带速度由1.6m/s提高到2.5m/s , 运输能力可增加到148.4t/h 。同时在581矸石皮带走廊中部增加落地设施 , 并在落地口附近增设返回设施:灌筑混凝土基础 , 制作了高16米、底宽40米的支架 , 安装一部T4080斗提机 , 完善机头溜槽及配套电控部分 , 这样在矸石能力不足时 , 矸石落地 , 停车后返回外排 。
三、改造投资
估算整个改造投资 ***万元 。其中设备****万元 , 工程 **万元 , 安装**万元 。其中:
1、增建101回煤系统和10#煤储煤场 , 投资119.5万元 。设备27.5万元 , 工程72万元 , 安装20万元 。
2、原煤仓下增加自动配煤系统 , 投资147.2万元 。设备108.9 万元 , 工程11万元 , 安装27.3万元 。
3、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造 , 投资234万元 。其中设备101.9万元 , 安装132.1万元 。